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低效除塵設(shè)備對鍋爐脫硫效率的影響

 在我國,中小型燃煤鍋爐一般采用除塵、脫硫分體式裝置,即除塵設(shè)備與脫硫設(shè)備為獨立處理單元。低效的除塵設(shè)備會使鍋爐的脫硫效率下降、磨損設(shè)備、堵塞風(fēng)管,造成資源的浪費,因此,必須重視除塵設(shè)備的除塵效率。
 
  我國是當(dāng)今世界鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國家。其中,中小型(非發(fā)電)鍋爐多應(yīng)用于紡織、食品、機(jī)械制造等行業(yè),多分布在發(fā)達(dá)城市的郊區(qū),遠(yuǎn)離中心城區(qū),或二線城市的工業(yè)區(qū)內(nèi)。根據(jù)2002年我國批準(zhǔn)了《京都議定書》,工業(yè)鍋爐的節(jié)能減排勢在必行。各地環(huán)保部門均出臺相應(yīng)的法律、法規(guī),限制或取消中、小型鍋爐的報批申請,逐步淘汰中小型鍋爐,已有或在建項目均需要執(zhí)行更加嚴(yán)格的環(huán)保排放指標(biāo),而這項指標(biāo)又以二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的減排指標(biāo)尤為明顯。因此,各地原有的中小型鍋爐紛紛進(jìn)行改造以應(yīng)對新出臺的政策。
 
  在這個過程中,大部分企業(yè)單位采取的方式為,在原有脫硫除塵設(shè)備基礎(chǔ)上,新增一套脫硫設(shè)備。但部分單位并不重視原有除塵設(shè)備的改造與維護(hù),導(dǎo)致在一定運行時間后,由于原有除塵設(shè)備的運行不當(dāng),而影響了新增脫硫設(shè)備運行的現(xiàn)象。以西安一家企業(yè)為例,廠內(nèi)共設(shè)有20噸鍋爐2臺(一用一備),15噸鍋爐4臺(2用2備),配備有陶瓷多管旋風(fēng)除塵器5套,靜電除塵器1套。該企業(yè)在2010年新增3套脫硫設(shè)備,保證排放指標(biāo)滿足最新發(fā)布的環(huán)保排放指標(biāo)。脫硫、除塵系統(tǒng)運行2年后,該企業(yè)發(fā)現(xiàn)其在線監(jiān)測儀顯示SO2排放濃度高于允許排放值,在進(jìn)行調(diào)整未能得到解決的情況下,邀請設(shè)計單位調(diào)試人員對脫硫、除塵超標(biāo)排放現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查,并提交了調(diào)查結(jié)果。
 
  1 漿液密度
 
  脫硫系統(tǒng)使用的運行工藝為石灰-石膏濕法脫硫,系統(tǒng)內(nèi)漿液的密度為一個重要參數(shù),反映出系統(tǒng)內(nèi)部脫硫反應(yīng)物質(zhì)的量,漿液密度控制在1.05~1.08范圍內(nèi),脫硫效果最佳。
 
  因此,首先對漿液密度進(jìn)行調(diào)整,并繪制出漿液密度與SO2排放值的曲線。
 
  從漿液密度曲線與SO2排放值曲線對比可知,在設(shè)定范圍內(nèi),漿液密度與排放濃度成反比關(guān)系,漿液密度越高,排放濃度越小,但排放濃度仍未能達(dá)到廠區(qū)排放要求,因此需要對漿液及系統(tǒng)其他部件進(jìn)行進(jìn)一步分析。
 
  2 水樣分析
 
  漿液中固含量實驗室設(shè)定取值:
 
  該企業(yè)對系統(tǒng)中的漿液進(jìn)行固含量及鈣基含量分析。結(jié)果顯示,漿液密度為1.08時,試樣中的固含量均值為26%,鈣基含量為12%。實驗室配制的試樣顏色呈灰或灰白色,而現(xiàn)場漿液的顏色則呈灰黑或灰綠色,且黏度很大。經(jīng)進(jìn)一步化驗得知,漿液中含有大量的鍋爐灰,此時的漿液密度并不能準(zhǔn)確地反映漿液中含有的脫硫反應(yīng)物質(zhì)的量。
 
  3 除塵器分析
 
  以其中一臺20t鍋爐配備的多管旋風(fēng)除塵器為例,其設(shè)計參數(shù)為處理風(fēng)量60000Am3/h,除塵效率90%~95%,本體漏風(fēng)率≤3%,本體阻力650~900Pa,處理后排放濃度≤250mg/Nm3,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),該除塵器本體漏風(fēng)率為6%,除塵效率為65%。漏風(fēng)點為除塵器上筒體焊縫、下錐體焊縫、卸灰閥、除塵器檢修門等。根據(jù)除塵手冊可知,當(dāng)下錐體或卸灰閥漏風(fēng)1%,除塵效率下降5%;漏風(fēng)5%,除塵效率下降30%。現(xiàn)場情況與此參數(shù)基本相符。
 
  原設(shè)計煙風(fēng)道為δ8.0碳素鋼板制作,150mm厚度巖棉保溫層,運行2年后,70%煙風(fēng)道鋼板厚度減少為δ5.0~4.0,彎頭、變徑、進(jìn)出風(fēng)口位置減少為δ2.0,個別流速高的位置已出現(xiàn)不同程度的點蝕及穿孔。
 
  除塵器漏風(fēng)率變大,致使系統(tǒng)中的氧含量由原來的10%~11%增大至13%~15%,根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)局發(fā)布的《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法》(HJ/T 76-2007)和《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)均指出,大氣污染物基準(zhǔn)氧含量排放濃度折算方法:
 
  …………①
 
  c―大氣污染物基準(zhǔn)氧含量排放濃度,mg/m3;c’―實測的大氣污染物排放濃度,mg/m3;O2’―實測的氧含量,%;O2―基準(zhǔn)氧含量,%(燃煤鍋爐為6%)。
 
  公式①表示,當(dāng)實測的氧含量越大時,根據(jù)大氣污染物基準(zhǔn)氧含量折算的排放濃度則越大,氧含量為13%時的折算排放濃度為10%的1.22倍,氧含量為15%時的折算排放濃度為10%的1.83倍。因此,不能忽視除塵器和煙風(fēng)道的漏風(fēng)率,必須把氧含量控制在既滿足鍋爐燃燒,又不會導(dǎo)致排放濃度折算值過大。
 
  4 脫硫設(shè)備分析
 
  脫硫系統(tǒng)使用循環(huán)水泵為耐磨耐腐合金泵,管道為內(nèi)襯塑無縫管,襯塑厚度為5mm。由于循環(huán)漿液中含有大量的灰塵,系統(tǒng)運行2年期后,水泵葉輪明顯磨損,水泵流量減量10%~20%,軸封等易損件1年1換;管道彎頭、閥門和變徑等1年2換,主體管道內(nèi)襯層亦出現(xiàn)不同程度的磨損。
 
  石灰-石膏濕法脫硫的一個重要技術(shù)參數(shù)為液氣比,即循環(huán)液總量與處理煙氣量的比值。脫硫系統(tǒng)循環(huán)水泵總流量已經(jīng)明顯低于原設(shè)計流量,因此未能達(dá)到設(shè)計的排放濃度。
 
  5 小結(jié)
 
  綜上所述,致使系統(tǒng)運行異常和排放超標(biāo)的主要原因是除塵器的故障問題,而除塵器的故障又是由于在日常運行中,缺乏對除塵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及清理工作。該企業(yè)對除塵設(shè)備進(jìn)行了檢修,并修復(fù)了煙風(fēng)道的漏風(fēng)點,對循環(huán)水泵進(jìn)行了葉輪更換后,二氧化硫、煙塵等各項指標(biāo)均達(dá)標(biāo)排放。該企業(yè)計劃更換更高效的布袋除塵器,保證鍋爐、脫硫除塵設(shè)備長期運行運行。
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